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0519-85112622很多工廠(chǎng)配電室里的配電柜已經(jīng)用了很多年,有的甚至超過(guò)15年。配電柜內部元器件嚴重老化、毀損,導致經(jīng)常出現故障,嚴重影響工廠(chǎng)的正常生產(chǎn)工作。最普遍的問(wèn)題就是電容器鼓包、漏油甚至爆炸,導致補償容量不夠,功率因數降低,從而被罰款。要想解決這個(gè)問(wèn)題,比較經(jīng)濟的做法就是進(jìn)行電容柜改造,投資少,回報快,下面就為大家分享一個(gè)真實(shí)的配電柜改造案例。
某工廠(chǎng)為了節約電能,決定對配電柜進(jìn)行改造。希拓技術(shù)人員在改造過(guò)程中發(fā)現了16只舊電容器,其中6只為油浸式,其余為自愈式,其容量均在14千乏以上。因不知其內在質(zhì)量和衰減情況,經(jīng)通電后檢測,這些舊電容器雖有不同程度的衰減,但每千乏仍能輸出無(wú)功電流1安培以上(新電容器10千乏額定電流12.8安培)。
針對這一發(fā)現,希拓技術(shù)人員同廠(chǎng)里電工一起研究了具體的安裝位置。為了安全和便于管理,將6只體積較大的油浸式電容器安裝在總柜上,作為集中補償,其他自愈式,分容量大小盡可能與電機匹配(每千瓦電機配0.6千乏電容器),分別作為分散補償和就地補償。
經(jīng)過(guò)兩天的安裝,第三天投入運行,總電流下降280多安培,于是停掉了那臺160千伏安的變壓器,全廠(chǎng)共用一臺400千伏安變壓器,總電流也只有450安左右。加上停掉那臺變壓器的線(xiàn)損、銅損和鐵損,該廠(chǎng)每生產(chǎn)一小時(shí)就會(huì )節省電費開(kāi)支100元左右。
以上案例只是希拓電氣眾多電容柜改造案例的一例,比較有代表性,需要強調的是電容柜改造不是重復照搬,而需要結合實(shí)際生產(chǎn)情況,根據設備運行周期,檢測全工期設備運行狀態(tài),得到測量值,進(jìn)行原因分析,之后得出結論,才能為用戶(hù)提供更準確,更有效的無(wú)功補償柜改造方案!